Сторінка 2 з 2

Re: Roco М62 неадекватно реагує на саморобний блок управління - як пофіксити?

Додано: 30 березня 2021, 11:00
Arkee
Знайшов таку от штуку. Призначення - регулювання обертів кулерів на компах.
https://arduino.ua/prod1485-regyliryemi ... niya-lm317
Також там є ШІМ контролер на 75кГц
https://arduino.ua/prod2550-shim-regyly ... c-6-28v-3a
однак у анотації вказано що він не підходить для більшості кулерів. Хочу щось взяти для експерименту, що порадите?
UPD: замовив всього по два, приїде - буду тестувати.

Re: Roco М62 неадекватно реагує на саморобний блок управління - як пофіксити?

Додано: 30 березня 2021, 16:12
railmodel
Arkee писав:чи не виходить із цього що сучасні локомотиви з платами взагалі не дружать з ШІМ?
У ШИМ-сигнала есть постоянная и переменная составляющие.
Постоянная составляющая и приводит в действие электромотор постоянного тока, а переменная — это "отходы производства".
По идее, фильтры с дросселями и конденсаторами "давят" переменную составляющую, пропуская постоянную. Да и сам мотор должен переменную составляющую давить, поскольку он тоже индуктивный элемент.

Re: Roco М62 неадекватно реагує на саморобний блок управління - як пофіксити?

Додано: 30 березня 2021, 17:03
youdmit
Arkee писав:Також там є ШІМ контролер на 75кГц
Там не 75 кГц и в отзывах люди об этом написали. Упомянуто 25 кГц. Но мне известно о 22 кГц...
Именно по этому контроллеру был обзор viewtopic.php?p=18133#p18133

Re: Roco М62 неадекватно реагує на саморобний блок управління - як пофіксити?

Додано: 30 березня 2021, 22:44
Arkee
youdmit писав:
Arkee писав:Також там є ШІМ контролер на 75кГц
Там не 75 кГц и в отзывах люди об этом написали. Упомянуто 25 кГц. Но мне известно о 22 кГц...
Именно по этому контроллеру был обзор viewtopic.php?p=18133#p18133
Тоді ШІМам відбій. Приїдуть регулятори - протестую їх, чи сильно від ШІМ відрізнятись буде. Вони мені у будь якому разі знадобляться.

Re: Roco М62 неадекватно реагує на саморобний блок управління - як пофіксити?

Додано: 03 квітня 2021, 13:52
Arkee
Ну що ж, приїхали лінійні регулятори. Протестив їх - і поставив на місце ШІМ. Результат - Машку перестало ковбасити, регулювання знову дуже плавне. Щодо БТТБ - рушати стали трішечки гірше, але зовсім не критично, мова про зовсім черепшгі швидкості, так що і тут результат прийнятний. Єдний мінус - освітлення на лампах накалювання старих моделей - при ШІМ воно горіло яскраво з найменших значень, а тут до середнього ходу практично не світить. Але це дрібниця. Плюс сам регулятор є також стабілізатором та відсікачем - не візьме більше 12 вольт та 1500мА. Розрахований на напругу до 15 вольт.

Re: Roco М62 неадекватно реагує на саморобний блок управління - як пофіксити?

Додано: 07 травня 2021, 03:15
youdmit
Как человеку, не совсем далёкому от электроники, вопрос не давал покоя. Полагаю, в целом мои предположения о частоте ШИМ с котроллеров, которую режет плата под установку декодера в локомотиве, верны.
Мы приобретали контроллеры с высокой частотой ШИМ в стремлении избежать "пения" двигателей. Упоминались частоты около 20 кГц.
Сейчас имею на руках небольшую кучку декодеров и описание к ним конкретно гласит о применяемых частотах ШИМ.
QIP Shot - Screen 065.png
Наибольшая частота, как видим, заявлена 2 кГц.
Наверное как раз здесь и закопан слон... :roll:
К сожалению пока не встречал в продаже котроллеры ШИМ со столь низкими значениями частоты.

P.S.По пункту " Можно установить из ряда:" проводил у себя эксперименты на двух локомотивах с пятиполюсными двигателями - ничего не "поёт"...